李春林

(中铁四局集团有限公司,安徽合肥 230023)

1 工程概况

泉厦高速公路扩建工程A2合同段沉州特大桥全长3 087 m,横跨晋江水域。桥梁下部结构为钻孔桩基础,主桥为单柱结构,墩柱为圆柱墩,引桥为双柱墩。该桥设计为8联,桥跨组合为:13×30 m(第一联)+13×30 m(第二联)+12×30 m(第三联)+(2×22.5 m+40 m+35 m)(第三联)+8×30 m(第四联)+12×30 m(第五联)+(50 m+5×80 m+50 m)(第六联)+12×30 m(第七联)+12×30 m(第八联)。该桥既有沉州特大桥桥面宽度为26 m,新建桥梁在既有桥梁两侧各扩建8 m~13.25 m不等,其中北引桥1联~4联、南引桥第8联为直接拼宽8 m(单幅横向4片T梁),第5,7联为由拼宽向分离过渡段落(单幅横向6片T梁),第6联为分离式连续箱梁。该桥引桥梁部与既有桥梁结合部分采用拼宽工艺施工,新老桥拼接采用上连下不连方案进行拼接;新老桥南北引桥共计168跨、5 040 m,与既有桥上部结构进行拼接形成整体共同受力,下部结构分离,独立受力。

2 施工重点及难点

如此大规模的桥梁拼接施工无经验可以借鉴,在公司、四局及全国范围内施工历史上尚属首次。

由于是扩建工程,拼接施工过程中不得受到震动干扰,须封闭半幅,将交通全部压到另一幅。沈海高速泉厦段是福建省的交通要道,道路不得进行长时间的封闭。因此,拼接施工总工期只有3个月,工期异常紧张。且由于T梁拼接施工是一项创新型技术,如何在合同工期内实现新老桥梁牢固连接的目的,使T梁拼接施工质量达到要求,是施工过程中要研究的重点项目。经研究,拼接施工中,钢筋加工绑扎、混凝土的浇筑为常规工艺,基本无优化可能,保证质量、解决工期的重点在横向预应力的施工工艺上。

3 方案提出及优化

方案提出的问题主要集中在质量、工期、安全、成本几个要点上,通过对以往预应力施工经验总结,对拼接中横向预应力施工方法进行讨论。归纳提出“后张法”和“先张法”两个方案。

1)后张法。后张法的施工工艺即为先安装预应力管道及预应力筋;然后浇筑钢筋混凝土横隔板;待隔板混凝土强度达到设计强度的80%后,开始张拉预应力筋;最后注浆封闭,对外露预应力锚头涂刷环氧树脂进行防锈处理。完成整道工序施工。

2)先张法。先张法的施工工艺比较复杂,需先在新老桥拼接隔板两侧设置[25槽钢并楔紧,作为支撑以防止张拉致使梁体变形;然后再进行预应力高强精轧螺纹钢的张拉;张拉完成后开始绑扎横隔板钢筋、立模;监理工程师验收完毕后浇筑横隔板混凝土;待混凝土强度达到80%后拆去槽钢。

3)两种方案对比。方案确定后,现场选择两跨试验段通过施工模拟试验,对以上两种方案进行对比、分析具体见表1。

表1 对比分析表

综合考虑以上因素,且业主要求的拼接总工期只有3个月,方案二在工序、工期、成本等方面都具有优势,为可行方案。

4)方案优化。a.优化张拉设备。施工中,采用YDC25 t液压千斤顶,重量仅27 kg,且千斤顶外形工人操作起来也相当方便、灵活,可随意移动位置。YDC25 t液压千斤顶只能张拉钢绞线形式的预应力,T梁拼接的横向预应力为JL25精轧螺纹钢。千斤顶与螺纹管连接采用自制转换器,转换器由连接器、钢筋和扁锚具加工焊接成,可有效的将钢绞线和精轧螺纹钢连接起来。b.优化操作平台。新老桥拼接之间的空间仅有164 cm×170 cm,梁底处悬空,无着力点,最低处墩高约5 m,高空、悬空作业。施工开始时,使用钢筋焊接的建议挂梯挂在湿接缝钢筋上,操作工人站在挂梯上操作。工人无移动空间,无法转身。并且钢筋挂梯只靠上部挂在湿接缝钢筋上着力,稳定性较差,工人无法进行张拉操作。项目部参照房建上外部装修、桥检设备设计一操作平台。操作平台采用吊篮形式,长5 m、宽1.5 m。在桥面上设计一台简易手推小车,安装卷扬机作为起吊动力,将吊篮吊起紧密横贴在新老桥梁缝之间,工人站在吊篮上进行张拉作业,也可以放置一些施工工具。行走时,松动卷扬机,放松吊篮,人力推动小车前进。c.优化注浆管、出气管与横向预应力管道连接。注浆管、出气管与横向预应力管道使用管径不同的硬质PVC管。连接时,在预应力筋管道上钻眼,插入注浆和出气管,用胶带粘贴。但粘贴无法牢固,在混凝土浇筑过程中,混凝土捣固棒插入振捣,经常碰到管壁,使管道连接受到震动脱落,致使管道内进入水泥浆,从而堵塞无法注浆。怎样加强管道处的连接,是保证注浆密实的重点。d.在工艺改进中,将进出浆管道连接处接头扩大,并穿过预应力管道连接处加盖一个10 cm长的半圆PVC管,使管道无法脱落,然后用胶带粘紧半圆PVC管和预应力筋管道,增强管道连接。e.方案实施效果。方案选定及优化完成、混凝土浇筑后,对全部管道进行注水试验,全部畅通,注浆过程中无一例管道堵塞、无法注浆现象产生。混凝土达到设计张拉强度要求后,操作工人站在设计的平台上使用YDC25 t液压千斤顶+自制转换器张拉,操作灵活方便。沉州特大桥拼接施工,比计划的开放交通工期提前了1个月。

4 结语

施工过程中,技术人员及工人本着安全、节约、有效的目的,充分发挥了自己的聪明才智。采用后张法施工比先张法节约施工成本300多万元,同时大大提前了施工工期。但此方案在施工过程中也有许多不足之处,仍需优化。如对老桥取孔钻眼穿精轧螺纹钢的时机及方法不对,致使有相当部分的孔位不准确,问题发现较晚,重新组织队伍进行补钻、重钻,对施工工期造成了阻碍,浪费了资金,虽然制作了吊篮大大方便了预应力张拉,但在吊篮移动、过拼接横隔板时较慢,耽误张拉时间。