白玉峰

(山西焦煤西山煤电斜沟煤矿,山西 兴县 033699)

引言

注浆是实现巷道围岩有效控制的主要技术措施之一,在松散破碎围岩巷道支护中应用呈增加趋势[1-2]。山西某矿现巷道掘进深度为690 m,受采动压力、地应力等因素影响,巷道围岩呈变形量大、施工难度高等问题,给后续使用带来影响。为确保巷道使用安全,矿井安排多组专业巷道修整队伍,轮班对变形严重巷道进行修整。1130 巷主要服务于3 采区11#煤层通风、行人以及材料运输等工作,受到邻近的11301、11303 等综采工作面影响,巷道变形严重。1130 巷沿着11#煤层掘进,巷道上覆存在有粉砂岩伪顶、直接顶岩性为细砂岩,底板为泥岩。1130 巷围岩松软、变形严重,给巷道正常使用带来制约,常规的架棚支护或者锚杆、金属网挂网支护仅能维持巷道断面3~5 个月。为此,文中提出采用注浆技术对1130 巷围岩变形进行控制。

1 工程概况

1130 巷设计断面为直墙半圆拱形,巷道掘进长度为790 m,巷道受到邻近采掘作业面动压、埋深较深以及围岩承载能力差等多因素影响,变形破坏严重。巷道原支护采用锚网索喷方式。为掌握巷道围岩裂隙发育情况,并为后续注浆加固工作开展提供指导,采用钻孔窥视技术对窥视巷道周边裂隙扩展情况,具体窥视成果如图1 所示。

图1 钻孔窥视成果图

从图中看出,巷道围岩松动圈分布范围约为1.5 m,在距离巷道外轮廓线1.2 m 处存在有一层薄煤层;巷道周边浅部岩体裂隙较为发育,在距离巷道外1.5 m以上位置时围岩裂隙不发育。巷道围岩注浆时4.3 m长注浆锚索可满足围岩控制需要,用注浆锚索注浆时出浆口距离巷道壁约2.3 m,通过注浆可将锚索由端锚改为全锚,同时注浆浆液在围岩裂隙中扩展,可提升巷道围岩岩体整体稳定性及强度,扩大锚索整体支护范围并改善支护效果[3-6]。

2 巷道支护技术措施

2.1 锚索布置方案

1130 巷围岩支护采用联合支护技术,通过中空注浆锚索实现锚索全锚并增强围岩稳定性。通过使用注浆锚索后,可改善围岩原有的力学性质,同时结合以往采用的支护手段,可在形成喷浆+金属网+锚梁+锚索+注浆联合支护方案[7-9]。具体巷道支护断面,如下页图2 所示。

在巷道支护时首先对1130 巷断面进行修整,使得巷道中高、底宽可分别达到3.5 m、5.2 m,后在巷道表面挂网、喷射混凝土,喷浆完成后再采用全锚索+钢梁方式支护围岩。巷道支护时采用中空锚索规格为21.6 mm×4 200 mm,按照1 000 mm×1 000 mm 间排距布置,布置见图2-1 所示;同时提高围岩支护强度,采用规格21.6 mm×8 300 mm 中空锚索补强支护,布置间排距为2 000 mm×1 500 mm,支护断面见图2-2所示。

图2 巷道支护示意图

2.2 注浆工艺

2.2.1 注浆水灰比及注浆压力

根据以往注浆加固经验并结合现场条件,注浆材料选用水泥单液浆。根据相关研究成果获取到的水泥单液浆不同水灰比时强度、黏度统计结果见表1 所示。当注浆浆液水灰比为0.7∶1 时浆液胶结1 d 后强度较高,但是可注性较差,容易出现浆液堵塞、注浆效率偏低,不利于现场注浆工作开展。但是随着注浆浆液水灰比增大,减个压可注性有所提升,但是浆液固结后强度会明显降低。依据现场注浆需要,将水灰比确定为0.8∶1 时,不仅可提高注浆效率而且可满足围岩注浆加固需要。注浆压力设计为2 MPa。

表1 水泥单液浆不同水灰比时强度、黏度统计结果

2.2.2 注浆流程

注浆浆液用QJB-500 单搅拌桶搅拌,注浆设备采用2ZBQ11.5/3 注浆泵,该注浆泵动力源为井下压风(风压0.63 MPa),注浆泵额定工作压力0~6 MPa。注浆管路铺设完成后开始注浆,在注浆时单搅拌桶保持低速转动,若发现注浆孔出现漏浆时则先暂停30 s,并通过人工或者其他材料封堵漏液缝隙。

2.3 现场注浆情况分析

结合1130 巷现场围岩情况,调整好注浆浆液水灰比后,首先清洗注浆系统管路以及注浆设备,并开始注浆。在注浆期间应时刻关注中空注浆锚索周边漏浆情况,若发现漏浆时技术停注并对漏浆缝隙进行封堵。待注浆压力升至2 MPa 且稳压超过30 s 时即可停止注浆。记录完成注浆孔编号、注浆量及注浆时间,后开始下一钻孔注浆。具体记录的部分注浆孔注浆参数,如表2 所示。

表2 钻孔注浆量统计结果

从表2 看出,不同注浆孔间注浆量存在明显差异,注浆钻孔单孔平均注浆量为65.7 L。单个注浆钻孔孔径为27 m、采用的注浆锚索直径为22 mm,除去锚固剂及锚索体积后,钻孔内剩余体积约为0.65 L。注浆钻孔单孔注浆量(65.7 L)是注浆钻孔剩余体积的100 倍,表明注浆过程中注浆浆液绝大部分进入到钻孔周边孔隙中,并在孔隙中胶结,起到加固围岩目的。通过采用中孔注浆锚索、注浆加固,可实现锚索全锚并提高加固区内围岩强度目的。

不同注浆钻孔注浆浆液存在差异的主要原因为:注浆顺序。注浆量受钻孔注浆顺序影响,由于注浆钻孔周边存在有裂隙,先注浆钻中浆液会顺着裂隙向周边钻孔扩散,导致本钻孔注浆量增加或者邻近钻孔注浆量降低;部分钻孔施工位置裂隙不发育,导致注浆浆液在压力作用下仅注入少量浆液;中空注浆锚索部分出浆口可能被锚固剂封堵,导致注浆阻力增大或者注浆浆液流动不通畅,进而使得单孔注浆量降低。

3 巷道围岩控制效果分析

1130 巷围岩综合使用“锚网+表层喷浆+锚梁+锚索+注浆”支护方案后,围岩变形控制效果较好,巷道后续围岩修整工作量明显降低。布置测点对顶底板及巷帮变形量进行监测,具体测定结果,如下页表3所示。从表中看出,支护完成后围岩变形控制效果较好;采用注浆加固巷道围岩后,可显着提升巷道使用实现并减少后期使用过程中围岩修整工程量,可满足巷道长时间使用需要。

表3 围岩变形监测结果

4 总结

1130 巷在地应力、采动压力等因素综合影响下围岩变形量较大,原采用的锚网索支护方式下巷道需要间隔3~5 个月修整一次,巷道面临修整工程量大、投入高以及围岩控制困难等问题。为此,提出将注浆加应用到1130 巷围岩控制中,通过使用全锚支护方式以及巷道断面全注浆(底板除外),提高围岩自身承载能力及锚索支护效果。依据1130 巷现场实际情况,对注浆加固钻孔布置及注浆工艺等进行分析,现场应用后巷道围岩变形得以有效控制,监测360 d 时顶底板、巷帮累积表现量分别为205 mm、695 mm;巷道修整周期由以往的3~5 个月提升至1 年以上,可大幅缩增加巷道修复周期并减少修复投入。