张 健

(中国重汽大齿公司,山西 大同 037006)

1 概述

L5140B拉床是长沙机床厂生产的立式内拉床,用于拉削各种几何形状的孔,生产率高,尤其适用于成批及大量生产。该机床主要由床身、床台、油箱三大件构成。床身下部装有主油缸,由活塞杆带动主溜板在床身导轨上作上下移动。油箱上装有径向柱塞泵,型号为CJT13-400BE,为主油缸提供动力。

2 机床常见故障的分析

2.1 主溜板运动简介及典型故障分析

主溜板的运行分工作行程(工快,工慢)和返回行程(返快,返慢)两部分。

2.1.1 工快

YA1通电,主油泵的零位阀油路关闭,柱塞泵处于工作大偏心状态,油泵压力油经油路1到差动阀CSY-726,到主油缸有杆腔推动活塞向下移动,实现拉刀快速拉削动作,此时无杆腔内的回油经平衡阀CSY-506到油路2,分两路走,大部分进主泵吸油腔,小部分经背压阀回油池。

2.1.2 工慢

YA1通电,YA3通电,主油泵处于工作小偏心状态,零位阀及油路状态同工快。

2.1.3 返快

YA1通电,主油泵零位阀油路关闭,YA2通电,主油泵处于返回大偏心位置,油泵压力油经油路2,通过平衡阀CSY-506中单向阀进入主油缸下腔,推动活塞上移,实现拉刀快速返回动作,有杆腔的回油经油路1进入差动阀CSY-726(因为此时压力油已顶开锥阀,1,2油路相通)与油泵压力油汇合进入无杆腔实现差动。同时,补油换向阀阀心因受油泵压力油的作用移向右方,油路1与齿轮泵的补油路相通,此时,齿轮泵溢流阀流出来的油进入油泵吸油腔实现补油。

2.1.4 返慢

YA1,YA4接通,油泵处于返回小偏心状态,油路运行同返快。主溜板动作的一般故障可以按照上述回路说明修理。下面介绍一起特殊故障。L5140B立式拉床在使用过程中出现向下溜车的现象且向上返回时有时无,因此怀疑平衡阀有问题,拆检后没有发现故障原因。主油缸活塞密封圈新换的,也可排除。再检查油箱进油管完好,且油液没有气泡,可以排除油液中混杂空气这一因素。最终综合分析故障现象,推断活塞杆与活塞连接部分有故障,拆卸后发现这两个零件已分离,所以导致了上述现象。连接这两个零件且保障牢固可靠后,装配试车运行良好,故障得到排除。表面上看好像是平衡阀故障,实际上是活塞部分连接出了问题。

2.2 伺服变量径向柱塞泵CJT13-400BE的原理简介及典型故障分析

泵体内装有配油轴,配油轴内有吸油和压油孔道,转子由两轴承支撑在配油轴上。柱塞4在转子径向分布的柱塞孔内往返运动。定子固定在用两个滚柱支撑在滑座的鼓轮内圈上,滑座借助电液伺服变量机构,在横向能沿着泵体内的定滑板左右平移,使定子中心与转子中心产生偏心e。若e≠0,转子每转一周,柱塞在转子中往复运动一次,完成吸油和排油的一次循环。只要改变滑座的移动方向,油泵的输出油液方向就作相应改变。主泵盖内有一对啮合齿轮,由传动轴带动产生低压油,供电液伺服变量机构油缸工作和实现主泵补油。

径向柱塞泵结构复杂,了解清楚它的工作原理对于诊断以及维修是很有帮助的。在实际工作中,遇到这样的故障——工作行程工快、工慢速度正常,而返回速度比正常工作时慢。检查返回安全阀,锥阀与阀座接触良好,没有磨损,拆检CSY-717阀中的差动阀4,一切正常。拆检补油换向阀,发现阀孔内有污物,阀芯与阀体孔被卡死。造成返回时,流量上不去,导致返回速度偏慢的现象。清洗补油换向阀后机床即可恢复正常。

2.3 油箱温度高

工作中遇到这样一个案例,机床动作循环正常,油箱温度高。拆检零位阀,没有异常。逆时针旋转平衡阀手柄,主溜板下跌,且超程较大。再顺时针旋转工作平衡阀手柄,下跌量,超程量均有所减小。多次调整直至符合操作要求,系统温度恢复正常。分析认为,平衡压力阀调整过高,造成系统损失增大,引起油温升高。一般情况下,平衡阀压力调至1.5 MPa左右,能平衡主溜板和主油缸活塞杆的重量即可。

3 结束语

以上是笔者多年维修L5140B立式拉床的总结,在实际工作中要本着先外围,后核心部件,先易后难的思路,具体问题具体分析,同时注意积累经验,举一反三,为液压系统的故障诊断维修奠定良好的基础。