(阳煤集团,山西 阳泉 045000)

1 改造前现状

电厂汽轮机所采用的是迷宫梳齿密封,在使用过程中,经常出现由于运行工况变化后,不能及时调整汽封,造成前汽封泄漏,部分蒸气进入油中,严重影响到了汽轮机的安全稳定运行。另外,汽轮机后轴封在日常运行过程中,通过氦气检查发现也有泄漏点,即后轴封作为常规的斜齿汽封,在运行中间隙发生变化,无法密封漏入的空气,造成机组真空偏低,并伴有真空波动。为彻底解决这一问题,利用王常春接触式蜂窝汽封的特点,对汽轮机前后轴封进行改造,从而提高密封的可靠性,以达到提高机组热效率,降低能耗的目的。

2 迷宫梳齿密封与王常春接触式蜂窝汽封的优缺点

2.1 迷宫梳齿密封

迷宫梳齿密封是通过齿的多级节流作用,减少汽(气)体沿轴向泄漏。通过设计合理的密封间隙,能够达到一定的密封效果。但由于迷宫梳齿密封结构具有一定的弊端,即动静碰磨时静向间隙无法补偿,汽封齿与主轴碰磨后极易造成大轴弯曲事故,故设计间隙控制范围往往较大,实际检修安装时,由于担心动静摩擦,实际间隙往往靠近设计的高限,造成泄漏量增大,容易导致油中进水,滑销系统卡涩等不良后果。

2.2 王常春接触式蜂窝汽封

2.2.1 接触式汽封结构特点

在汽封体中心部位嵌入与轴(套)直接接触的汽封齿。

(1)与转轴接触部分的接触齿材料,是一种自行开发研制的非金属多元复合材料,此种材料具有耐磨、耐油、耐高温、耐老化、耐化学腐蚀等特性,并且具有自润滑功能。它能直接和转轴接触,同时由于精密的限位装置的作用,对转轴的压力受到力学链的控制,因此不会引起转轴发热,磨轴现象,也不会引起轴系振动,能保持和轴始终接触而稳定运行,确保密封效果。

(2)汽封齿能够直接与轴(套)接触,达到无间隙运行,全面起到阻流作用,调整至常规汽封齿无法达到的0~0.20 mm。对此即能大大减小缸内各漏点的漏汽量,减少能源的损失,使机组的效率有显着提高。

(3)接触汽封齿背部设有单独的弹簧压力定位系统,具有自动跟踪转轴,尤其是汽轮机启停时,实现自动跟踪,自动补偿,实现无间隙运动。

2.2.2 蜂窝式汽封结构特点

蜂窝汽封密封原理:当汽流通过高齿进入蜂窝带时,气流在压力的作用下进入蜂窝汽室,气流在六角形汽室中形成蜗旋,使气流由水平方向改变为向下的垂直方向,进而借助气流压力形成一道汽墙,并形成一道汽密封,达到阻流、扰流的作用。蜂窝结构特点:

(1)蜂窝带与汽封圈是利用高温真空钎焊焊在一起,焊接牢固永不脱落,可以保证长期在汽轮机高温区安全运行。

(2)蜂窝带中的蜂窝网格对气流中的水份具有结露作用。

2.2.3 王常春接触蜂窝汽封

通过采用接触式与蜂窝的配合使用,通过接触齿使得汽流在流过时大量受阻,使得汽流强行挤入蜂窝巢穴内,使蜂窝最大效力地发挥了作用——减压、形成汽墙。

3 改造情况

根据王常春接触式蜂窝汽封的特点,并且在不改变原汽封的相对位置及外形尺寸的基础上进行改造。改造方案如下:

(1)对前汽封改造3圈,分别从里数第11圈、13圈、15圈,结构为接触式蜂窝汽封。结构简图见图1。

图1 前汽封改造了圈的结构简图

(2)后轴封改造4圈,结构为接触式汽封。结构简图见图2。

图2 后轴封改造4圈的结构简图

4 改造后效果对比

从王常春接触式蜂窝汽封的结构原理、改造后的间隙变化,以及通过对改造机组跟踪观察,可以说明,汽封在改造后取得了以下效果:

4.1 提高了密封的可靠性

王常春接触式蜂窝汽封的接触齿与转子轴面密封间隙值相对较小,其最小间隙可调整到接近为0间隙,比原汽封密封间隙值减少0.3~0.6 mm,从而提高了密封的可靠性,改善了机组的运行工况。

4.2 提高了机组的热效率,降低能耗

因接触齿具有轻巧、退让灵活、耐高温等特点,所以有效的使机组在安全运行的基础上缩小了径向密封间隙,实践证明压力区轴封间隙每减小0.1 mm,轴封漏汽量就会减少1~1.5 t/h。对此在轴封每段尽量设有接触式汽封,从而阻汽降压,达到表面无漏汽,提高机组效率,降低能耗。实践也证明,改造后在同等的负荷和环境温度下,真空提高了2 kPa。