倪天峰 李小二

摘要:为解决方庄二矿副井井筒涌漏水问题,提高副井冬季运输安全系数,延长井筒装备的使用寿命,方便职工上下井。通过在井筒内施工注浆钻孔,应用注浆封水技术,彻底解决了井筒井壁大量渗水问题。

关键词:井筒 注浆 封水

1 矿井概况

方庄二矿位于焦作煤田东部,南距修武县城约16km,西南距焦作市约22km。矿井1980年12月25日投产,批准设计生产能力0.45Mt/年。2006年核定生产能力0.48Mt/年,2011年复核生产能力0.48Mt/年。矿井采用立井多水平开拓方式,共有井筒4个,主井提升原煤,副井提矸、通风、升降人员、提升物料。一水平标高-175m,二水平标高-500m,目前生产采区为23采区,准备采区为25采区。副井采用立井罐笼提升,井筒直径5.0m,井筒深度323m。副井内安装有金属梯子间,作为矿井安全出口。

副井井壁在接茬处出现多处漏水现象,井筒涌水量达到0.5m3/min,在井深70~90m、110~140m、170~210m处,砂岩水通过井壁及接茬处渗入井内。由于井壁多处渗水,加之罐道梁的影响,使整个井筒处于淋水状态,井内设施常年被水浸淋,罐笼内淋水,升入井人员常年在淋水环境中上下罐,且冬季井筒内大量结冰,给副井运输及职工上下井,造成了严重的安全隐患。

2 施工方案

2.1 渗水治理方案 井壁渗水状态是由于井壁接茬处存在缝隙,含水层段井壁质量不好造成的,要想从根本上解决问题必须采用注浆封水方法解决。

2.2 注浆堵水方法 根据井下实际观察副井井筒的淋水状况及水文地质条件,确定井筒淋水的主要原因是由于井壁接茬处漏水,注浆范围为井深70~210m,有针对性的对淋水点进行封堵,注浆材料拟采用水泥-水玻璃双液浆为主,以达到隔绝水源渗入井壁的目标。

2.3 注浆顺序的确定 考虑到副井井筒的客观条件,为方便施工、提高注浆堵水效果,确定注浆顺序为由上往下施工。

2.4 注浆材料的选择 水泥选用国标425#普通硅酸盐水泥,水玻璃选用浓度为38~40Be(波美度)。原因:①浆液凝结时间较短,可以很快的起到封水效果。②浆液无毒,对地下水和环境无污染;材料来源丰富,价格比较低廉。

2.5 注浆浓度的确定 ①水泥浆的水灰比为0.5:1,注浆量大时浆液增加浓度到1:1。②水泥浆和水玻璃浆液的体积比:正常注浆并出现漏浆时,水泥浆与水玻璃体积比为3:1;注浆量大时增加为2:1;最后封孔时,水泥浆与水玻璃浆的体积比要达到1:1。

3 封水施工步骤及过程

3.1 注浆设备的选择及布置 本次注浆选用ZBQ-

50/6气动双液注浆泵。用YT-23型气腿式凿岩机打注浆孔,注浆管选用Φ20mm注浆锚杆,长度为0.5~1.0m。

打注浆孔时,将打钻设备及注浆锚杆放置在副井罐笼顶部,人员进入罐笼顶部时必须加装防护伞。将罐笼下至淋水点,然后由管子道、梯子间将两根Φ25mm高压软管下至施工地点,作为打钻用的风、水管路进行施工。

注浆设备及注浆材料,放置在地面副井管子道口,输浆管路使用打钻用的风、水管路,对注浆孔进行注浆。

3.2 注浆孔的布置及参数的确定副井注浆段的注浆孔为壁后注浆孔 壁后注浆孔的深度以超过井壁厚度0.5~1.0m为宜。因井壁是接茬处渗水,注浆孔采用三花眼垂直布置井壁接茬处,间排距为0.5~1.0m(根据涌水状况确定)。

3.3 注浆孔施工 由于井筒掘进方法原因,接茬多而且接茬处漏水较严重。占井筒漏水量的80%,是本次注浆的重点:①每班施工前搭设和检查、确认安全防护设施及对讲机是否合格、正常。②使用对讲机发出打点信号将罐笼下至出水点后搭设工作平台,并将施工工具及材料固定牢靠。③向井筒出水点施工钻孔,然后布置注浆锚杆。④使用对讲机联系地面人员停风、水,泄压后将风水管与注浆锚杆连接并联系注浆。⑤注浆达到结束标准后,联系停泵泄压、冲洗管路。⑥拆除工作台,检查现场,确保没有遗留工具后,使用对讲机联系提罐升井,并拆除防护设施。

接茬处施工。在接茬淋水点按间距0.5-1.0m进行打孔注浆,注浆孔深度以超过井壁0.5~1.0m为宜。钎头采用28mm钎头,注浆孔口管采用Φ20mm注浆锚杆,1个高压阀门,两根Φ25mm高压软管。

3.4 注浆及压力确定 进行注浆前,先用清水对注浆孔进行清洗,然后注入相应的注浆材料,严格按照设计要求控制浆液浓度及配合比,对于注浆压力变化情况要密切观察,根据注浆实际情况,对注浆材料配比进行随时调节,进而在一定程度上达到最好的堵水效果。根据副井实际条件,依据不破坏井壁的原则,进一步确定注浆压力。通常情况下,注浆压力控制在2~3MPa,最大注浆压力不超过3MPa。按照方案设计,采取直接钻孔注浆的方式对每一茬部位较大的涌水点进行处理。注浆后,壁后孔隙、缝隙连通条件引起改变,注浆过程中,需要对注浆压力和注浆量的变化情况进行观察,防止注浆压力过大进一步破坏井壁。

4 效果

通过井筒注浆封水技术的应用实施,使副井井筒涌水量由原来的30m3/h降到6m3/h,改变了方庄二矿副井长达二十多年的淋水情况。①安全方面,改善了工人的上下井环境,避免了井筒在冬季大量结冰对提升运输造成的安全隐患,保证了副井筒的安全提升工作。②减省了井底排水费用和除冰的投入,取得了良好的经济效益。③该工程若招标,支出的总费用将达到四十余万元,而矿井自行施工所产生的人工费及材料费总支出不足五万元,该技术的应用改善了方庄二矿副井运行环境,为矿井节约了资金投入,取得了明显的安全、经济效果。

5 结论

①在施工过程中,针对方庄二矿副井涌水量大的难题,需要对井壁渗漏水情况、井筒地质资料等进行充分的分析。②采用注浆封水技术封堵方庄二矿副井涌水是行之有效的,改善了工人的上下井环境、保证了副井筒的安全提升工作、减省了全年井底排水费用和除冰的投入,经济效益、安全效果显着。③施工中采用的注浆工艺流程合理,所选参数适宜,依据现场情况确定的注浆材料配比、浆液配比合理,应用效果好,降低了材料成本。④通过在副井筒的施工,总结出施工封水注浆经验,对注浆孔的选择、布置根据现场淋水情况的不同,更具有针对性,效果更加明显。该工程结束后,在矿井底板岩巷25修改轨道下山顶板淋水段采用了相同方法进行了封水施工,效果明显,该技术得到进一步验证。⑤采用注浆封水技术在方庄二矿副井的成功应用,为类似矿井涌水的治理提供了可以借鉴的成功经验。

参考文献:

[1]宋德军,郎彦龙,李保东.综合注浆技术在小康矿副井筒封水工程中的应用[J].煤矿安全,2007(06).

[2]朱喜东.综合注浆技术在小康矿副井筒封水工程中的应用[J].煤炭技术,2006(11).

[3]卞春.宿松南副井井筒注浆治水[A].中国煤炭学会成立五十周年系列文集2012年全国矿山建设学术会议专刊(下)[C].2012(11).

作者简介:倪天峰(1968-),男,河南孟州人,专科学历,2011年毕业于河南工程技术学校,现任河南能源焦煤公司方庄二矿副矿长,负责矿井开拓、掘进管理工作。