田凯

摘要:本文基于康城煤矿坚硬火成岩顶板工作面生产情况,针对下组煤1906面开采提出坚硬火成岩顶板工作面疏水降压开采技术,结合煤(岩)层产状及构造情况、开采条件探讨该项技术的应用方法,明确主要技术关键及创新点,并通过实践应用验证其可行性。

关键词:坚硬火成岩顶板工作面  疏水降压

1 定题依据

康城煤矿为充分回收煤炭资源,延长矿井寿命,2011年开始对下组煤地区9#煤层进行开采,此区域煤层赋存条件复杂,受火成岩侵入影响,煤层顶板为坚硬火成岩,另外,下组煤地区1906面生产受底板H1火成岩含水层突水威胁,存在安全隐患。针对1906面特殊的地质条件,为保证1906面安全生产,开展了坚硬火成岩顶板工作面疏水降压开采技术研究,该面于2013年8月份投产,11月份结束,课题获得圆满成功,并取得了比较明显的经济效益和社会效益。

2 研究方法及内容

坚硬火成岩顶板工作面疏水降压开采技术研究是针对下组煤1906面开采提出的,该面可采储量为11万吨。此工作面特点是煤层顶板为火成岩,倾角大、受底板涌水影响。为了满足工作面安全生产需求,根据此工作面特点决定采用综采工艺。此工作面选用的综采设备为:支架为ZY6000/14/26,ZF2400/16/24BG型,采煤机为MG160/

375-W型,输送机为SGB630/220型。研究的主要内容有:①强制放顶技术应用;②沿空留巷疏水降压技术应用;③ZY6000/14/26型与ZF2400/16/24BG型液压支架配套应用技术;④综采工作面连续减架技术应用。通过以上主要技术的实施,保证了1906工作面的安全开采。

2.1 沿空留巷疏水降压技术应用 1906面开采煤层为9#煤,直接顶板为火成岩,付巷标高低于-79m,受底板H1火成岩突水影响,为保证工作面安全开采,回采前在付巷施工有疏放水钻孔3组,并对排水系统进行了设计。由于水仓位于付巷以下位置,工作面回采过水仓位置时需沿空留巷对排水系统采取保护措施。

2.1.1 底板H1火成岩疏放水设计。付巷共设计疏放水钻孔3组,1组距切眼80m,布置2个钻孔,2组位于水仓进水口,与1组钻孔相距60m,布置3个钻孔,3组位于水仓外60m处,布置4个钻孔,共布置三组9个钻孔对底板H1火成岩水进行可控疏放。初期疏放水量共计260m3/h,压力0.13MPa,后期稳定在200m3/h,压力0.08MPa。通过疏放水将该区水位降至付巷标高附近,满足了工作面安全回采要求。

2.1.2 排水系统设计。①涌水量。预计回采时工作面底板H1火成岩含水层正常涌水量30m3/h,最大涌水量为50m3/h;工作面顶板主要是大青灰岩及中青灰岩含水层涌水,正常涌水量5m3/h,最大10m3/h。另外在1906面付巷施工9个疏放底板H1火成岩水钻孔,放水量200m3/h。工作面回采综合涌水量235m3/h-260m3/h。②水仓设计。1906回采工作面煤层底板标高最低为-100m。因此将1906水仓布置在工作面付巷煤层底板-100m标高附近,水仓位于1906付巷西侧,水仓设有入水通道及泵房,分别于1906付巷相连通,入水通道位于泵房北侧。巷道开口于1906付巷,先沿煤层顶板掘进,巷道施工完成后再进行卧底1.3m,巷道施工采用锚网支护,水仓容量120m3。③排水能力设计。1906工作面最大涌水量预计260m3/h,排水高度20m,排水管路长度420m。通过设计选型,选取BQS110-50-45/N型排沙泵4台,2台工作,2台备用,敷设3趟6寸排水管路。④疏放水孔管路保护技术。工作面回采过程中,疏放水工作持续进行,当工作面推采超过疏放水钻孔位置时,顶板跨落会对疏放水钻孔造成破坏,管路一旦破坏,涌水将沿巷道底板涌入水仓,涌水将煤直接冲入水仓,水仓短时间被于满,直接影响排水系统正常运行,甚至造成工作面停产,为消除安全隐患,采取了以下保护措施:随着工作面回采,沿付巷切顶线逐步在每组疏放水钻孔上侧补打齐3个木架,并专门制作有一定抗压强度的金属支架安放在疏放水钻孔上,对之后排水管路进行挖沟掩埋,这样降低了冒落矸石直接对管路的冲击破坏,起到保护管理作用。⑤安全技术措施。a 1906排水系统供电必须采用两路专用线路,正常使用水泵与备用水泵分接不同电源,当一路供电发生故障时必须保证另一路供电能正常供电排水。b工作面正常涌水须通过水沟导入1906水仓入水通道沉淀池,经沉淀后流入水仓;疏放水钻孔放水必须通过管道(管道有截止阀)引入水仓。c综采区每班必须设专人负责开泵排水,现场交接班,并及时对沉淀池淤泥进行清理,防止淤泥进入水仓。在排水期间发现问题及时通知跟班区长安排处理。同时,综采区要加强对排水系统进行维护,确保正常运行,并制定具体的管理制度及应急措施。

2.1.3 沿空留巷技术应用。工作面切眼距离水仓140m,当工作面回采至135m时需采用沿空留巷方式对排水系统进行保护,这样才能保证排水、生产互不影响。①工作面煤层顶板为火成岩,完整性较好,原巷道采用锚网支护,因此,留巷方式为:巷道上帮(煤壁侧)下设1排密集木点柱,靠近木点柱再补打2排顺峒梁(单体液压支柱配1m铰接梁,一梁一柱),下帮补打1排顺峒梁。②随着工作面推进,留巷段须采取通风措施,加强瓦斯检查及后路巷道维修,确保安全生产。③留巷长度60m后,工作面为上山推进,不再进行沿空留巷,将水仓排水设备一次性外移至工作面付巷口,以后随着工作面回采逐步外移。外移排水设备前,付巷口须先安设有足够排水能力的设备控制水位。

2.2 ZY6000/14/26型与ZF2400/16/24BG型液压支架配套应用技术 ①工作面运巷以下1~4号安装4架ZF2400-16/24BG型液压支架,5~72号支架为ZY6000/

14/26型液压支架。靠近工作面机头处2架ZF2400-

16/24BG型液压支架通过输送机底抬梁正常连接输送机,下侧2架ZF2400-16/24BG型支架推移杆通过安装0.5m0.5m长的加长杆连接输送机。②66~68号使用排头支架,其顶梁小于其余ZY6000/14/26型液压支架0.5m,生产时其滞后下部液压支架0.5m,上部4架ZF2400-16/24

BG型液压支架后立柱将与排头架立柱对齐,这两种支架人行道成直线,行人畅通。③工作面生产时ZY6000/14/26型支架保持小板距,ZF2400-16/24BG型支架保持大板距,前伸缩梁伸出0.5m,使前梁顶端与下部支架前梁顶端成直线,可以有效支护顶板。④工作面在上端头割煤后,ZF2400-16/24BG型支架及时伸出剩余伸缩梁支护顶板,并及时推移输送机及移架。⑤上部ZF2400-16/24BG型支架移架时,降架不超过下部ZY6000/14/26型液压支架侧护板的2/3。⑥工作面采高不超过2.4m,确保支架支护接顶严密,严禁超高。

2.3 综采工作面连续减架技术应用 ①制定减架安全技术措施,加强对付巷口顶板支护,创造有利于减架的安全空间。减架安排在检修班进行,保证了生产的正常进行。②ZY6000/14/26型液压支架重19.886吨,运输路线巷道最大坡度为+20度,制定专项安全技术措施,强化安全设施应用,确保了安全运输。③安排管理人员现场跟班,解决回收支架期间出现的问题,保证了回采工作面连续生产。

3 主要技术关键及创新点

①采用强制技术破坏坚硬火成岩顶板的完整性,减少了钻孔施工工作量,缩短了顶板跨落步距,实现了安全生产。②利用付巷兼做疏水巷对底板H1火成岩水疏放技术应用,节省了专用疏水巷施工工程量,做到了疏放水与回采同步进行,消除了水害威胁。③工作面连续减架技术实现了工作面生产与减架互不影响,保证了工作面连续生产,充分回收了煤炭资源。

4 实践应用情况

坚硬火成岩顶板工作面疏水降压开采技术在下组煤1906面应用后效果非常明显,解决了影响1906工作面开采的诸多技术难题,保证了工作面开采的连续性,对完成矿井产量起到了积极推动作用。1906面8月份安装,11月份结束,在开采过程中,通过加强管理、采用先进的技术手段,满足了工作面开采需求,实现了安全生产,创造了可观的社会效益和经济效益,在条件类似的矿井具有广泛的推广应用前景。

参考文献:

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