魏明贺 孙峰

摘要:由于目前通钢炼轧厂开始双线生产,轧制节奏比较紧凑,使换辊更加频繁和紧张。通过试验,提高换辊缸的速度20%,每架轧机可以平均提高30秒换辊速度,提高了轧制节奏,减轻了换辊压力。

关键词:热连轧 换辊速度 改进措施

0 引言

通钢连轧厂轧线自双线生产以来,换辊次数明显增加,对自动换辊的快速性的要求也越来越高。由于生产节奏很快,在很多情况下,例如工作辊到量了导致板型不好或钢带甩尾等造成轧辊表面损伤,工作辊必须更换,所以经常需要加热炉导坯,甚至剃坯,这样不仅降低了轧制节奏,降低了产量,还无形中造成生产成本的增加,降低了产品的利润。因此,迫切需要积极寻求提高换辊速度的改进措施。

1 技术改造

1.1 改造前的技术分析 经过对换辊步骤的分析,提出通过抵挡提高工作辊换辊缸的速度来减少换辊时间,即减少换辊过程中“抽出旧辊”和“推进新辊”这两个步骤的时间来达到目的。在这两个步骤中,换辊缸勾头处于行程的不同位置时动作速度分为高速和低速,而采用高速的行程较长。考虑到换辊缸勾头在轧机内部时机械设备动作的精确度和稳定性,我们只能调整换辊缸的前进和后退中的高速来减少换辊时间。

1.2 改造前的准备 首先做好数据采集的准备工作,在换辊程序中增加程序段,使在ODG中可以采集“抽出旧辊”和“推入新辊”的时间。

1.3 数据采集分析 试验以第5架(F5)轧机为例,以原换辊速度为标样,分别以提高抽辊和装辊速度的15%、20%、25%为试验数据,试验后对换辊时间进行采集和对比分析,可以得出:

在原换辊速度的情况下,平均抽辊时间为118秒,装辊时间为138秒。

提高速度15%后,平均抽辊时间为110秒。平均装辊时间为126秒;

提高速度20%后,平均抽辊时间为106秒。平均装辊时间为123秒;

提高速度25%后,平均抽辊时间为104秒。平均装辊时间为120秒;

对比分析结果见表1。

从表1可以得出,提速15%可以节约时间20秒,提速20%可以节约27秒,提速25%可以节约32秒。但在试验过程中提速25%时,换辊缸有颤动现象,对换辊设备有不利的影响。而其他的两种情况换辊缸运行正常。综合以上分析,换辊速度提速20%,节约换辊时间27秒是可行的。

2 技术改造的应用

分别对第4架轧机到第1架轧机进行了提速试验,每架轧机采集5组试验数据,取平均值,经现场试验确定提速20%,换辊设备运行正常,每架轧机可以有几十秒的提速空间,有利于提高轧制节奏,提高轧制速度。比较数据见表2。

表2 第1-4架轧机换辊试验对比数据

3 结语

随着生产任务的加重和设备的逐步老化,程序中的一些参数也越来越不适应生产的现状,需要做出相应的调整,用来满足生产的要求。通过对换辊缸速度的调整,每架轧机可以提高换辊速度30秒,提高了双线轧制的效率。

参考文献:

[1]许劼.热轧精轧机换辊自动化控制系统研究[J].自动化与仪表,2009(02).

[2]徐玲,徐燕.中厚板热矫直机换辊的改进[J].一重技术,2009(03).

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[4]曲春艳.新型工作辊快速换辊机[J].一重技术,2008(03).

[5]陈仲明.全连续冷带轧机的换辊技术[J].重型机械,1992(02).

作者简介:魏明贺(1981-),男,辽宁朝阳人,研究方向:金属压力加工。