王明路

摘 要:在大庆原油供应量不足,不断掺炼外油的情况下,尿料质量每况愈下,致使尿素脱蜡装置的产品质量以及液蜡收率受到很大影响。以二连、沈北、大庆三种原油的直馏柴油馏分为原料,在常温常压下,对这三种尿料参与的络合反应、络合物洗涤等过程进行比较,寻找到更好的尿料,并生产出高品质的-35#柴油和300#液体石蜡。

关键词:尿料;尿素脱蜡工艺;络合反应

1 前言

锦西石化公司尿素脱蜡装置简介尿素脱蜡装置是我国自行研究、设计始建于1965年,于1966年6月份投产,原设计加工能力3.5万吨/年,是中石油唯一的一套尿素湿法脱蜡装置。装置以大庆原油常压二线为原料,生产-35#军用柴油和300#液体石蜡。其中,300#液体石蜡用途广泛,可用来生产能够被生物降解的表面活性剂、增塑剂、氯化石蜡、蛋白—微生物浓缩物、洗涤剂,以及润滑添加剂,是石油化学和微生物工业中的重要原料。两种产品均获得了国家银奖。

目前国内外生产液蜡的主要方法为尿素脱蜡和分子筛脱蜡。尿素脱蜡包括水溶液法和结晶法,根据活化剂的不同,水溶液尿素脱蜡工艺又可分为二氯甲烷法、甲醇法和异丙醇法等等。相比之下,异丙醇水溶液尿素脱蜡法,可生产-35#柴油、-50#柴油、重蜡、轻蜡四种质量好、杂质少、收率高的产品,还具有生产机制灵活,可根据市场需求情况及时调整生产方案的优点。

近年来,由于我厂炼油结构不断调整,掺炼外油的比例逐渐增大,导致北蒸馏车间为尿素车间提供的尿料组分越来越轻,使络合反应难以进行。为保证一定的脱蜡深度及-35#军用柴油的出厂质量,车间采取提高尿液饱和度的方法,但这样的操作又会造成液蜡中的芳烃含量增加。为寻找适于车间生产的尿料,车间委托研究院真对二连、沈北、大庆的柴油馏分做了一系列尿素脱蜡小型试验。

2 试验部分

2.1试验原理

尿素[CO(NH2)2]的结晶是四方晶格,在一定条件下能与长直链烃类发生络合反应,形成具有六角形晶格的络合物。络合物以长直链烃类为中心轴,尿素分子中的氧原子与另一尿素分子中的-NH2以氢链相连接,呈螺旋状围绕在轴上。这些螺旋体形成的蜂巢状网眼结构,分布着被尿素分子吸住的直链烃类。尿素与正构烷烃的络合反应过程是可逆放热反应。其反应方程式如下:

CnH2n+2+mCO(NH2)2=CnH2n+2[CO(NH2)2]m+△H

作为络合反应的活化剂,异丙醇能很好地溶解油品,使尿素与正构烷烃在反应混合物中充分接触,既便于分子重新排列,又可加快传热、传质,加快反应速度,利于输送。

2.2工艺过程

脱蜡试验在研究院实验室小型试验装置进行,工艺流程与尿素车间生产流程一致。尿液和原料油经络合反应、沉降、水洗、共沸蒸馏等工序,生产出脱蜡油和液蜡。

3 分析讨论

3.1三种尿油比对比

尿素异丙醇水溶液与原料油之比,即尿油比,是络合反应的重要参数。适宜的尿油比有利于脱蜡液分离,并保证产品的合理收率。

研究院模拟车间生产工艺,使用循环尿液,分别记录了沈北、二连和大庆原油在不同尿油比下的液蜡收率。如见表1所示。

3.2三种原油络合物的洗后试验比较

工作人员选用轻馏分溶剂油对络合物中的脱蜡油进行洗涤,以提高液体石蜡的正构烷烃含量,降低芳香烃含量。在反应终温为30℃,尿油比8:1的条件下,工作人员统计了不同的洗油比(洗油与原料油之比为洗油比)和洗涤段数对液蜡中芳烃含量的影响,结果见表2、表3。

4 总结与讨论

大庆、二连、沈北原油的220~310℃馏分都是很好的尿素脱蜡原料,大庆、二连油的性质、产品质量较为相似;沈北油柴油馏分含蜡量较高,适合采用高尿油比、高饱和度进行脱蜡处理。沈北油的芳烃含量虽然较高,但其络合物状态松散,便于洗涤。在同等条件下,芳烃含量都能达到标准。

近年来,尿素脱蜡装置加工量不断增加,油、蜡蒸馏塔的负荷增大。为降低蒸馏系统的负荷,洗油比已经不能保证在1:1,基本控制在0.69-0.80之间。因此,尿素脱蜡装置液蜡芳烃含量的实际值要高于试验值。

二连、沈北的-35柴油胶质含量高较,不可单独做尿料使用,但可在加工大庆油时,适当掺炼一定比例的沈北油或二连油,以保证产品质量合格。