张金彪+张作武+沈伟

摘要:该文论述田陈煤矿在运输环节进行煤矸分离的原理、设备和取得的效果。

关键词:煤矸分离  绿色开采

1 概述

当前煤炭经济形势比较困难,煤炭价格越来越低,用户对煤炭质量的要求却越来越高,煤质成了直接关系到企业生存与发展的关键。而许多矿对井下如何有效地除矸降灰,提高煤质,实现煤矸分装分运,认识程度不够,仅仅靠提高地面选矸效率,因而普遍造成原煤灰分偏高,选煤精煤成本高,影响原煤销售价格。田陈煤矿过去由于对井下原煤生产各个环节的除矸措施重视不够,造成原煤灰分较高,这样既降低了原煤销售价格又增加了精煤洗选成本,而且还增加了地面排矸环节困难,增加了井下长距离矸石运输费用,洗煤效率较低,田陈煤矿在加强煤质管理的同时,把除矸降灰的工作放在井下来抓。

2 除矸措施

田陈煤矿煤层赋存条件复杂,断层较为发育,煤层厚度变化大,煤层中间夹矸多,顶板破碎,在回采过程中出现断层,割底和漏矸现象是不可避免的。田陈煤矿矿长等主要领导非常重视煤质管理,考虑到现场实际生产状况,从多方面严要求提高煤质。

一方面充分发挥地面的捡选矸厂作用,把好最后一道关。

二是抓好源头开采,制定煤质管理意见,依据煤层的厚度,确定是否可进入煤流系统。煤层厚度达不到规定,严禁进入煤流系统,必须实行分层掘进或是矿车运输。

三是在加强采掘工作面顶板管理、杜绝漏顶事故和防止采煤机割底的同时,把除矸重点放在运输过程中来抓,在运输过程中采取除矸措施。

3 煤矸分装分运的形成

为此矿上由总工程师挂帅,开展了技改挖潜和科学管理,组织技术人员深入现场实地考察,研究煤矸分流方案,进行专项设计,在北区第一部强力皮带1#煤仓上口,施工了矸石分流通道、矸石仓、手捡矸石运输巷,在煤仓上口安装了煤矸分离装置。这样就实现了煤矸同时进入工作面运输系统,在煤仓上口不需要停机就能将煤矸分开,煤进入煤仓后进行转运提升到地面,矸石进入矸石仓内再卸到矿车进行巷道充填。

3.1 采掘工作面的分布及其运输系统。北区采区是田陈煤矿的主要采区,现生产工作面是7110工作面,煤层厚度在8-9m,中间有一层夹矸,厚度在0.3-0.8m,局部较厚,使用ZF9000支架,放顶煤。7112、7105掘进工作面使用综掘机,煤层厚度不稳定,7112掘进工作面煤层厚度为8.5m左右,托顶煤掘进;7105掘进工作面煤层厚度为3.5m,跟煤顶底板掘进,7112轨道巷、7105运输巷右侧均靠近断层,局部有一层夹矸。北区煤流运输系统:

田陈煤矿的运输系统比较复杂,运输路线远,成本比较高。

3.2 煤矸分装分运系统的工作原理。从北区来的煤经过北区强力皮带机运至北区1#煤仓,该煤仓可储煤800t。在519煤仓处施工手捡矸石输送机道,长度31m,安装手捡矸石慢速皮带机与519煤仓搭接;接着施工矸石分流通道,长度10m与北区一号煤仓贯通,安装转载皮带;最后施工矸石仓与北五行人一段平巷贯通。如附图一所示。

在1#煤仓上口,安装振动金属条形筛分矸装置,条形筛上端靠近强力皮带机头卸载,下端搭接在转载皮带机尾处,从皮带上卸下的煤矸经过金属条形筛后,煤进入煤仓内,大于150mm的矸石和煤块顺着条形筛滑到转载皮带机上,再转到手捡皮带机上,手捡皮带机上安装有二道气动助推装置,分别有2个气阀控制,每人控制一个气阀,如果是煤块就可以放过,进入519煤仓;如果是矸石,搬动气阀使气动助推装置动作,将矸石推到矸石仓内,达到煤矸分流的目的。

3.3 监控设备。为了更好地实现煤矸分离,在工作现场安装照明装置,联系电话,电铃信号,运输机综合保护装置,安装监控设备,监控设备与地面调度室微机连接,在调度室就可直接看到手捡矸石的效果。

各设备技术数据如下:

附表一  转载皮带技术数据

附表二  手捡皮带机技术数据

附表三  金属条形筛技术数据

4 结论

分矸装置在北区1#煤仓的安装使用,起到了很好的效果,大大降低了皮带运输的压力,以及地面拣选矸石的压力,提高了原煤煤质,取得了很好的经济效益和应用效果,气动助推装置的使用,减少了捡矸人工,降低了工人的劳动强度,有多家煤矿企业领导参观学习,煤矸分流为煤矿绿色开采开辟了一条光明道路。

参考文献:

[1]张新华,王连奎,陈建文,王飞,刘奉伟.井下运煤系统的煤矸分运改造[J].煤矿现代化,2014(03).

[2]符志琰,刘元明,刘佳.井下煤矸分离工艺在新汶矿区节能领域中的研究与应用[J].科技信息,2011(27).

[3]徐杰,秦士涛,王安华.智能选煤系统煤矸检测问题的研究[J].现代科学仪器,2013(04).

摘要:该文论述田陈煤矿在运输环节进行煤矸分离的原理、设备和取得的效果。

关键词:煤矸分离  绿色开采

1 概述

当前煤炭经济形势比较困难,煤炭价格越来越低,用户对煤炭质量的要求却越来越高,煤质成了直接关系到企业生存与发展的关键。而许多矿对井下如何有效地除矸降灰,提高煤质,实现煤矸分装分运,认识程度不够,仅仅靠提高地面选矸效率,因而普遍造成原煤灰分偏高,选煤精煤成本高,影响原煤销售价格。田陈煤矿过去由于对井下原煤生产各个环节的除矸措施重视不够,造成原煤灰分较高,这样既降低了原煤销售价格又增加了精煤洗选成本,而且还增加了地面排矸环节困难,增加了井下长距离矸石运输费用,洗煤效率较低,田陈煤矿在加强煤质管理的同时,把除矸降灰的工作放在井下来抓。

2 除矸措施

田陈煤矿煤层赋存条件复杂,断层较为发育,煤层厚度变化大,煤层中间夹矸多,顶板破碎,在回采过程中出现断层,割底和漏矸现象是不可避免的。田陈煤矿矿长等主要领导非常重视煤质管理,考虑到现场实际生产状况,从多方面严要求提高煤质。

一方面充分发挥地面的捡选矸厂作用,把好最后一道关。

二是抓好源头开采,制定煤质管理意见,依据煤层的厚度,确定是否可进入煤流系统。煤层厚度达不到规定,严禁进入煤流系统,必须实行分层掘进或是矿车运输。

三是在加强采掘工作面顶板管理、杜绝漏顶事故和防止采煤机割底的同时,把除矸重点放在运输过程中来抓,在运输过程中采取除矸措施。

3 煤矸分装分运的形成

为此矿上由总工程师挂帅,开展了技改挖潜和科学管理,组织技术人员深入现场实地考察,研究煤矸分流方案,进行专项设计,在北区第一部强力皮带1#煤仓上口,施工了矸石分流通道、矸石仓、手捡矸石运输巷,在煤仓上口安装了煤矸分离装置。这样就实现了煤矸同时进入工作面运输系统,在煤仓上口不需要停机就能将煤矸分开,煤进入煤仓后进行转运提升到地面,矸石进入矸石仓内再卸到矿车进行巷道充填。

3.1 采掘工作面的分布及其运输系统。北区采区是田陈煤矿的主要采区,现生产工作面是7110工作面,煤层厚度在8-9m,中间有一层夹矸,厚度在0.3-0.8m,局部较厚,使用ZF9000支架,放顶煤。7112、7105掘进工作面使用综掘机,煤层厚度不稳定,7112掘进工作面煤层厚度为8.5m左右,托顶煤掘进;7105掘进工作面煤层厚度为3.5m,跟煤顶底板掘进,7112轨道巷、7105运输巷右侧均靠近断层,局部有一层夹矸。北区煤流运输系统:

田陈煤矿的运输系统比较复杂,运输路线远,成本比较高。

3.2 煤矸分装分运系统的工作原理。从北区来的煤经过北区强力皮带机运至北区1#煤仓,该煤仓可储煤800t。在519煤仓处施工手捡矸石输送机道,长度31m,安装手捡矸石慢速皮带机与519煤仓搭接;接着施工矸石分流通道,长度10m与北区一号煤仓贯通,安装转载皮带;最后施工矸石仓与北五行人一段平巷贯通。如附图一所示。

在1#煤仓上口,安装振动金属条形筛分矸装置,条形筛上端靠近强力皮带机头卸载,下端搭接在转载皮带机尾处,从皮带上卸下的煤矸经过金属条形筛后,煤进入煤仓内,大于150mm的矸石和煤块顺着条形筛滑到转载皮带机上,再转到手捡皮带机上,手捡皮带机上安装有二道气动助推装置,分别有2个气阀控制,每人控制一个气阀,如果是煤块就可以放过,进入519煤仓;如果是矸石,搬动气阀使气动助推装置动作,将矸石推到矸石仓内,达到煤矸分流的目的。

3.3 监控设备。为了更好地实现煤矸分离,在工作现场安装照明装置,联系电话,电铃信号,运输机综合保护装置,安装监控设备,监控设备与地面调度室微机连接,在调度室就可直接看到手捡矸石的效果。

各设备技术数据如下:

附表一  转载皮带技术数据

附表二  手捡皮带机技术数据

附表三  金属条形筛技术数据

4 结论

分矸装置在北区1#煤仓的安装使用,起到了很好的效果,大大降低了皮带运输的压力,以及地面拣选矸石的压力,提高了原煤煤质,取得了很好的经济效益和应用效果,气动助推装置的使用,减少了捡矸人工,降低了工人的劳动强度,有多家煤矿企业领导参观学习,煤矸分流为煤矿绿色开采开辟了一条光明道路。

参考文献:

[1]张新华,王连奎,陈建文,王飞,刘奉伟.井下运煤系统的煤矸分运改造[J].煤矿现代化,2014(03).

[2]符志琰,刘元明,刘佳.井下煤矸分离工艺在新汶矿区节能领域中的研究与应用[J].科技信息,2011(27).

[3]徐杰,秦士涛,王安华.智能选煤系统煤矸检测问题的研究[J].现代科学仪器,2013(04).

摘要:该文论述田陈煤矿在运输环节进行煤矸分离的原理、设备和取得的效果。

关键词:煤矸分离  绿色开采

1 概述

当前煤炭经济形势比较困难,煤炭价格越来越低,用户对煤炭质量的要求却越来越高,煤质成了直接关系到企业生存与发展的关键。而许多矿对井下如何有效地除矸降灰,提高煤质,实现煤矸分装分运,认识程度不够,仅仅靠提高地面选矸效率,因而普遍造成原煤灰分偏高,选煤精煤成本高,影响原煤销售价格。田陈煤矿过去由于对井下原煤生产各个环节的除矸措施重视不够,造成原煤灰分较高,这样既降低了原煤销售价格又增加了精煤洗选成本,而且还增加了地面排矸环节困难,增加了井下长距离矸石运输费用,洗煤效率较低,田陈煤矿在加强煤质管理的同时,把除矸降灰的工作放在井下来抓。

2 除矸措施

田陈煤矿煤层赋存条件复杂,断层较为发育,煤层厚度变化大,煤层中间夹矸多,顶板破碎,在回采过程中出现断层,割底和漏矸现象是不可避免的。田陈煤矿矿长等主要领导非常重视煤质管理,考虑到现场实际生产状况,从多方面严要求提高煤质。

一方面充分发挥地面的捡选矸厂作用,把好最后一道关。

二是抓好源头开采,制定煤质管理意见,依据煤层的厚度,确定是否可进入煤流系统。煤层厚度达不到规定,严禁进入煤流系统,必须实行分层掘进或是矿车运输。

三是在加强采掘工作面顶板管理、杜绝漏顶事故和防止采煤机割底的同时,把除矸重点放在运输过程中来抓,在运输过程中采取除矸措施。

3 煤矸分装分运的形成

为此矿上由总工程师挂帅,开展了技改挖潜和科学管理,组织技术人员深入现场实地考察,研究煤矸分流方案,进行专项设计,在北区第一部强力皮带1#煤仓上口,施工了矸石分流通道、矸石仓、手捡矸石运输巷,在煤仓上口安装了煤矸分离装置。这样就实现了煤矸同时进入工作面运输系统,在煤仓上口不需要停机就能将煤矸分开,煤进入煤仓后进行转运提升到地面,矸石进入矸石仓内再卸到矿车进行巷道充填。

3.1 采掘工作面的分布及其运输系统。北区采区是田陈煤矿的主要采区,现生产工作面是7110工作面,煤层厚度在8-9m,中间有一层夹矸,厚度在0.3-0.8m,局部较厚,使用ZF9000支架,放顶煤。7112、7105掘进工作面使用综掘机,煤层厚度不稳定,7112掘进工作面煤层厚度为8.5m左右,托顶煤掘进;7105掘进工作面煤层厚度为3.5m,跟煤顶底板掘进,7112轨道巷、7105运输巷右侧均靠近断层,局部有一层夹矸。北区煤流运输系统:

田陈煤矿的运输系统比较复杂,运输路线远,成本比较高。

3.2 煤矸分装分运系统的工作原理。从北区来的煤经过北区强力皮带机运至北区1#煤仓,该煤仓可储煤800t。在519煤仓处施工手捡矸石输送机道,长度31m,安装手捡矸石慢速皮带机与519煤仓搭接;接着施工矸石分流通道,长度10m与北区一号煤仓贯通,安装转载皮带;最后施工矸石仓与北五行人一段平巷贯通。如附图一所示。

在1#煤仓上口,安装振动金属条形筛分矸装置,条形筛上端靠近强力皮带机头卸载,下端搭接在转载皮带机尾处,从皮带上卸下的煤矸经过金属条形筛后,煤进入煤仓内,大于150mm的矸石和煤块顺着条形筛滑到转载皮带机上,再转到手捡皮带机上,手捡皮带机上安装有二道气动助推装置,分别有2个气阀控制,每人控制一个气阀,如果是煤块就可以放过,进入519煤仓;如果是矸石,搬动气阀使气动助推装置动作,将矸石推到矸石仓内,达到煤矸分流的目的。

3.3 监控设备。为了更好地实现煤矸分离,在工作现场安装照明装置,联系电话,电铃信号,运输机综合保护装置,安装监控设备,监控设备与地面调度室微机连接,在调度室就可直接看到手捡矸石的效果。

各设备技术数据如下:

附表一  转载皮带技术数据

附表二  手捡皮带机技术数据

附表三  金属条形筛技术数据

4 结论

分矸装置在北区1#煤仓的安装使用,起到了很好的效果,大大降低了皮带运输的压力,以及地面拣选矸石的压力,提高了原煤煤质,取得了很好的经济效益和应用效果,气动助推装置的使用,减少了捡矸人工,降低了工人的劳动强度,有多家煤矿企业领导参观学习,煤矸分流为煤矿绿色开采开辟了一条光明道路。

参考文献:

[1]张新华,王连奎,陈建文,王飞,刘奉伟.井下运煤系统的煤矸分运改造[J].煤矿现代化,2014(03).

[2]符志琰,刘元明,刘佳.井下煤矸分离工艺在新汶矿区节能领域中的研究与应用[J].科技信息,2011(27).

[3]徐杰,秦士涛,王安华.智能选煤系统煤矸检测问题的研究[J].现代科学仪器,2013(04).