周 静 张 强 荣羽霄 陈诗芒 冯 浠

(1、渤海造船厂集团有限公司,辽宁 葫芦岛125004 2、fesco 南京分公司,江苏 南京210000)

目前,国内外钢板预处理流水线作业是产品制作首道工序,是重中之重,各环节要求衔接精准,尤其对首道工序中,钢板预处理流水线预防钢板反面压砂、划痕等多项目出现不合格产品的现象,某公司下达针对性必须解决该类问题的明确指令,确保产品合格率。一定程度上难度系数非常之大,本项目申请停台时间,钢板预处理流水线改造工程技术从六个方面解决关键性技术难题,用以完善三、四米钢板预处理线修理状况,将处于瘫痪状态的三、四米线钢板预处理线恢复并相对提高使用性能为首选。

1 问题

针对某公司三米线、四米线钢板预处理流水线上现有状况,钢板预处理流水线改造工程技术要解决的问题如下:

1.1 上料横移机构损坏严重,失去功能。

1.2 上料辊道架体多处变形,轴承多处损坏。

1.3 抛丸系统故障问题如下。(1)横向螺旋输送机螺旋轴磨损严重,个别叶片弯曲,跳动量大;(2)上抛丸器老化、磨损严重,多处破损;(3)加丸管多处破损,补焊多次;(4)提升机皮带老化,料斗磨损严重;(5)3#吹丸风机有异响,电气开关经常跳闸。

1.4 喷漆机上、下小车传动部件老化,磨损严重,电气线路故障率高,时常出现断喷现象。

1.5 漆雾处理系统滤网及管路堵塞严重。

1.6 链板输送机存在故障及问题如下:(1)无检修通道,出现故障后,人员无法顺利进入维修;(2)移动横梁多处变形弯曲;(3)链板输送机速度及其他辊道速度不匹配。

1.7 除尘系统存在故障及问题如下:(1)除尘风机噪音大,老化严重;(2)除尘系统管路风;(3)滤筒除尘电磁脉冲阀全部失效,滤芯堵塞。

为了能够解决实际钢板预处理流水线上现有的问题,钢板预处理流水线改造工程技术尝试提供了改造新技术,反复试验,解决关键问题,消除钢板反面压砂、划痕问题,首道工序外观力求完美,检测合格率达标。

2 技术方案

钢板预处理流水线改造工程技术解决问题所采用的技术方案是:分别从设计、改造、加工、制作、修理过程、调试、自检、试验、交验、安全事项、危险因素辨识及处理等方面入手,考虑全面。

设计、改造、加工、制作、修理过程:

2.1 设计、制作、安装上料横移系统。现有钢板上料横移系统,已经损坏不能使用,依据使用要求,新制作的上料横移系统加强了钢支架结构强度,提高抗击钢板吊运防落时的冲击力,避免撞击损坏横移托辊机构。辊子防护结构系统操作分为三步:钢板吊运放料、钢板横移、钢板托辊输送。将使用操作简单化,降低和减轻操作人员的工作难度系数与工作强度。

2.2 根据现场螺旋输送机螺旋轴尺寸重新制作一套螺旋输送轴,传动系统改造后,系统工作平稳度明显增强,同时对轴承的磨损也间接改善,并将轴两端轴承按照原有型号更换。

2.3 抛丸机上抛丸器损坏严重需要更换上抛丸器总成(4 套),更换破损严重流砂管,同时将流砂口改造扩孔、更换系统内气阀及控制线路。是本发明中的另一关键点,彻底解决钢板划痕。

2.4 2#提升机皮带破损严重、料斗缺失漏料,更换皮带机料斗,并对两台提升机传动机构进行检修,更换损坏的器件。

2.5 3#吹丸风机有异响,拆除检查故障原因,更换损坏件检修保养排除故障,恢复使用。

2.6 检修喷漆机上下、小车传动机构,更换损坏部件。检修清理电气元件,更换损坏部件。

2.7 清洗漆雾处理系统内堵塞严重的滤网及管路,使漆雾处理系统内通风良好,起到漆雾处理效果,减少环境污染。

2.8 现场预处理线链板输送机损坏严重,已经无法修复,根据现场使用情况全部从新设计、制作、安装链板73 块,本次设计制作采用格栅型结构,防碰撞效果、对位效果显着;更换5.5KW 链板传送电机1 台。

2.9 更换损坏严重的除尘离心风机1 台(不含电机)。

2.10 现有旋风除尘器不能满足使用要求,灰尘处理效果差并有多处漏风。根据现场实际条件重新设计制作、安装旋风除尘器一套,提高除尘效果,与环保标准要求接轨,满足现场使用需求。

2.11 清理除尘管路内堆积灰尘,更换破损严重的除尘管路,达到除尘系统内密封良好,无漏风漏灰现象。

2.12 更换除尘系统电磁脉冲阀及滤芯,恢复反吹功能。

2.13 电气控制系统修理,更换损坏的电气元器件及线路。

3 调试、自验、试验、交验

3.1 横移装置与上料辊道。(1)钢板横移速度约20m/min。(2)上料辊道(变频调速)约为0.5-5m/min,并能随辊道其他部位整体调节。(3)横移装置应实现钢板对中功能。(4)上料辊道全行程钢板偏移量不大于20mm。

3.2 抛丸机。(1)抛丸器运行平稳,无异常噪音,连续运行无过热现象。(2)钢板清理后,表面清洁度达到Sa2.5。(3)提升螺旋输送机运行平稳,无异常声响,能满足正常钢砂循环需求。(4)吹丸风机运行正常,无异常声响。(5)喷漆机:运行平稳,无断喷现象。(6)漆雾处理系统网管路洁净。

3.3 链板输送机。(1)输送速度范围0-5m/min,并能随辊道其他部位整体调节。(2)全行程钢板偏移量不大于20mm。(3)钢板两边漆膜损坏宽度不超过8mm。

3.4 除尘系统。(1)旋风除尘器安装牢固。(2)除尘风机运行平稳,无异响,无较大振动。(3)除尘管路干净,无积灰杂物,管路连接牢固,无漏风现象。(4)能正常实现反吹、排灰功能。(5)粉尘出口浓度:45mg/m3。

4 安全事项

4.1 用警戒线对施工现场进行隔离。了解现场施工环境,对危险源做出有效辨识,并做好相应的防护措施。

4.2 各工种施工人员按要求持证上岗,正确佩带防护用具。

4.3 施工现场有明确的安全负责人,对现场施工的安全情况进行监控。

4.4 施工后认真清理作业现场做到人走料净场地清。

5 施工危险因素辨识及处理

5.1 依据《设备修理及抢修作业隐患排查方案》进行施工现场检查,要求针对存在隐患情况及时整改。

5.2 本流程施工程序存在以下危险因素,并针对危险因素指定相应防范措施,确认安全后方可施工。

(1)在施工作业前关闭总电源,并用万用表进行验电,确保安全后方可施工,在施工期间总电源处要有人值守,防止误合闸造成触电事故。(2)在高空作业时要扎好安全带,防止发生高空坠落事故。(3)在吊车拆装过程中,需要吊运的部件要有专业人员作业,并统一指挥,防止碰撞造成设备或人员受伤。(4)在焊接过程中,可能出现火灾事故,要求动火作业前,做好现场防护。配备专用灭火器,并有专人监护。(5)在设备的调试过程中,可能出现意外伤人事件。要求检查好各阀件安全牢固,施工人员远离站立。

5.3 如防范措施。无法保证现场施工安全要求的,现场负责人要及时上报。并启动《设备修理及抢修作业隐患排查方案》。

5.4 处置方案结束后,找出事故原因,再次落实现场隐患,确认安全后,恢复施工。

钢板预处理线改造方法可以在三米线、四米线首道工序上充分利用。适宜作为钢板预处理流水线上使用。

6 钢板预处理流水线改造工程技术中材质选用

6.1 所用流砂管Ф119×12 选用4 套,指定16Mn 耐磨材质;

6.2 所用旋风除尘器X22-Ⅲ-4×D1100 型,其处理量与风机应相匹配;

6.3 提升机皮带δ12×600×23000 型,选用多层夹布耐磨皮带;

6.4 排砂口的改造与所用电机匹配,流速相宜,避免流砂沉积的同时,彻底解决了反面压砂与划痕的问题。