黄华煜 谢光

摘 要:文章以河源电厂600MW汽轮机为例,详细介绍了汽轮机主汽阀门全行程活动试验的试验条件和基本原理,并针对阀门试验过程中出现的EH油压大幅下跌的异常现象进行了详细地分析,提出合理的解决方法。

关键词:全行程活动试验;优化;安全

引言

广东河源电厂汽轮机为哈汽生产的CLN600-25/600/600型超超临界、一次中间再热、单轴、两缸两排汽、凝汽式汽轮机,每台机组配置有两高压主汽门(TV)、4个高压调门(GV)、2个中压主汽门(RSV)、4个中压调门(IV)。汽轮机调节系统为高压抗燃油型数字电液调节系统(简称DEH),控制设备采用ABB北京贝利控制有限公司的Symphony系统。

1 试验条件

阀门全行程活动试验共分为四个组依次进行,TV和同侧的2个GV一个组(如TV2和GV2、GV3),RSV和同侧的IV一个组(RSV1和IV1、IV2,RSV2和IV3、IV4),每次只能对一个阀门组进行试验。

TV/GV阀门组活动试验须具备以下允许条件:(1)机组处于正常运行状况,带50%额定负荷。(2)CCS模式退出,DEH投入功率控制回路。(3)高调门处于单阀模式。(4)高压主汽门和中压主汽门全开。(5)阀门活动试验已完成,没有其它阀门试验进行。(6)DEH投入功率控制回路。(7)没有阀门校验进行。

为保证一侧GV全关后负荷仍能够稳定控制在300MW,要求在TV/GV阀门组活动试验过程中主汽压力稳定在18Mpa,此时锅炉处于BI或者BH运行模式均可。

RSV/IV阀门组活动试验可以在任何负荷下进行,除上述第一条外,其它要求与TV/GV阀门组完全相同。

2 试验原理

2.1 TV/GV活动试验

以TV2/GV2GV3阀门组活动试验为例,其主要控制逻辑见图1。当所有允许条件具备时,操作员通过DEH画面选择TV2/GV2&GV3阀门组开始试验。

首先“TV2试验开始”为1,RS触发器(14)置位,使切换器T(12)保持试验前的“GV2单阀指令1”,同时RS触发器(6)置位,把试验前的“GV2单阀指令1” 乘以负1后通过速率限制器(11)与之前保持的数值相加,其结果通过切换器T(15)形成最终的GV2单阀指令(GV2 SINGLE)信号。由于速率限制器(11)的作用,GV2单阀指令由当前值以0.4%/s的速度递减到零,GV2就从当前开度逐渐关闭。GV3的控制过程与GV2完全相同,当GV2和GV3开度均小于6%时,快关电磁阀动作,快速关闭GV2和GV3。当GV2(GV3)开度小于2%或者全关机械行程开关动作后,“GV2 试验关”为1,并复位RS触发器(6)。

“GV2 试验关”和“GV3 试验关”信号均变为1后,开始进行TV2的活动试验,使“TV2试验进行中”,使TV2的阀位指令由2%/s的速率从100降到0,TV2逐渐关闭。TV2 全关后,将复位“TV2试验开始”信号,该信号使TV2的阀位指令由2%/s的速率从0升至100,并复位“TV2试验进行中”信号。

当TV2完全打开后,“TV2 试验停止&打开”信号变1(见图1),RS触发器(7)置位,使GV2的关偏置以0.4%/s的速率由-100%变为0,使开度指令逐渐恢复到试验之前的开度指令。当GV2的的开度指令完全恢复后,RS触发器(7)和RS触发器(14)复位,在模拟量切换器T(12)、T(15)共同作用下,“GV2单阀指令”切换回“GV2单阀指令1”,同时“GV2试验进行中”置 0,表示TV2/GV2&GV3阀门组全行程活动试验完成。

2.2 RSV/IV活动试验

以RSV1/IV1&IV2为例,当所有允许条件具备时,操作员通过DEH画面选择RSV1/IV1&IV2阀门组开始试验,RSV1 TEST START =1,活动试验开始。IV1(IV2) TEST IN PROG=1,通过切换器和RS触发器,使IV1(IV2)的阀门指令叠加-100%的关偏置信号,使IV1(IV2)以0.5%的速率逐渐关闭。

当IV1和IV2均全关后,发出RSV1 TEST CLOSE指令,使RSV1试验电磁阀带电,通过液压回路使RSV1关闭。RSV1全关后,使RSV1/IV1&IV2活动试验指令复位,即RSV1 TEST START=0,该信号复位RSV1 TEST CLOSE信号,使中压主汽阀RSV1开启。RSV1全开后,中压调节阀IV1和IV2的关偏置信号以0.5%的速率由-100%变为0,使IV1和IV2逐渐开启,当开度指令恢复到试验前的值时,复位IV1(IV2) TEST IN PROG信号,发出阀门活动试验完成信号。

3 异常分析及优化

3.1 TV/GV阀门活动试过程中EH油压大幅下跌

2011年3月22日#1机组进行TV2/GV2&GV3阀门组全行程活动试验,当GV2和GV3接近全关时,EH油压大幅下跌,由14.8MPa降到10.75MPa,EH油母管压力低报警,同时备用EH油泵联锁启动,EH油压缓慢恢复正常。机组运行过程中EH油压大幅下跌,严重影响机组安全。经详细分析GV的调节系统结构和DEH的阀门试验逻辑后,发现试验逻辑中存在一定安全隐患。

在2.1中提到,TV2/GV2&GV3进行活动试验时,当GV2和GV3开度均小于6%时,“GV2快关”信号=1(见图2),GV2和GV3快关电磁阀动作,通过液压回路快速关闭GV2和GV3。GV2和GV3的快关电磁阀将一直带电,直到 “TV2 全关”由0变1,RS触发器复位后使快关电磁阀失电。在GV2和GV3的快关过程中,若系统一切正常, “GV2 试验关”和“GV3 试验关”信号将顺利由0变为1;但是在3月22日的试验中,由于某种原因致使GV2阀位反馈只能关到2.7%,同时机械行程开关也未动作,所以“GV2 试验关”的状态无法正确翻转,结果导致速率限制器(11)依旧处于激活状态,因此最终的“GV2单阀指令”未立即降到0,而是仍然以0.4%/S的速率从6%缓慢下降。

另外从GV调节系统的原理进行分析,当快关电磁阀动作后,GV的插装阀的OPC 油通过快关电磁阀回到有压回油DP1管路中(见图3),插装阀打开,GV2(GV3)油动机的油缸下部EH油通过插装阀排往有压回油DP1管路。由于此时GV2阀位反馈仍然等于2.7%,而“GV2单阀指令”受速率限制器的影响大于2.7%,阀门伺服卡送出指令控制伺服阀进行开阀门调节过程,EH油进口与油缸下部接通,由于此时插装阀仍然处于打开状态,这样EH油就通过GV2的伺服阀和插装阀直接排到有压回油管路中,结果导致EH母管油压大幅下降。

此次阀门活动试验中出现的故障现象,对机组安全造成极大影响。若备用EH油泵联锁启动故障或备用泵处于检修状态,极有可能因EH油压过低造成机组停机事故。为避免类似故障继续发生,需要对阀门活动试验逻辑进行修改,以保障机组安全。

逻辑优化方案如图4所示,对 “GV2 试验关”信号的产生条件进行修改。除了修改原有的GV2 阀位判断条件外,增加快关电磁阀的动作指令,两条件相“或”后形成最终的“GV2 试验关”信号。这样修改能确保快关电磁阀动作后,及时复位RS触发器(6)并使速率限制器(11)失效,把GV2最终单阀指令迅速降为0。这样即使活动试验中出现GV2阀门关不到3%的位置,伺服阀也能立即处于关阀门控制过程,伺服阀的进油口关闭,回油口打开,彻底避免TV/GV阀门活动试验过程中,EH油通过伺服阀直接排到有压回油管路的危险状况。其它所有GV的相关逻辑也进行了同样的修改。此次逻辑修改完成后,TV/GV阀门活动试验中快关电磁阀动作时,EH油压波动较小,不会影响机组安全运行。

3.2 阀门活动试验完成时机组负荷跳变

由GV试验逻辑分析得知,GV活动试验开始后,切换器T(12)保持试验前的“GV2单阀指令1”,试验结束后,切换器T(12)和T(15)切换为当前的“GV2单阀指令1”值,在TV/GV活动试验期间,由于汽轮机在单阀方式下全开全关单侧高调门,对锅炉侧造成一定的扰动,导致主汽压力变化。在DEH投入功率回路的情况下,试验中的阀位参考值REFERENCE可能有较大差别,从而每个高调门的单阀指令和试验前的值相比有较大变化,变化量有时可能超过3%,造成机组负荷跳变,严重时负荷跳变可达15MW以上。

针对以上现象,可以对GV活动试验逻辑进行简单优化即可实现试验前后的“GV2单阀指令”平稳切换,增加的逻辑见图1,当“GV2单阀指令”完全恢复到T(12)保持的试验前“GV2单阀指令1”后,通过脉冲块(19)产生10S的脉冲,速率限制块(20)在10S内限制“GV2单阀指令”的变化速率为0.2%/s,脉冲宽度和变化速率可调。这样通过两个功能块,就能在阀门活动试验结束时使“GV2单阀指令”基本实现无扰切换,减少试验对机组负荷的扰动。

4 结束语

通过对汽轮机主汽阀门全行程活动试验逻辑的优化改进,彻底解决了阀门试验过程中EH油压大幅下跌的安全隐患,保证了阀门活动试验过程中机组的安全稳定运行,也可为同型机组解决类似故障时提供一定的参考。此外,机组在TV/GV活动试验过程中,功控回路响应速率和GV关闭速率不匹配,造成机组负荷有较大波动,因此还需对试验逻辑进一步优化,以保证阀门活动试验安全稳定进行。

参考文献

[1]降爱琴,郝秀芳.数字电液调节与旁路控制系统[M].

作者简介:黄华煜(1972-),男,湖北,本科,工程师,广东河源电厂热控工程师。

另外从GV调节系统的原理进行分析,当快关电磁阀动作后,GV的插装阀的OPC 油通过快关电磁阀回到有压回油DP1管路中(见图3),插装阀打开,GV2(GV3)油动机的油缸下部EH油通过插装阀排往有压回油DP1管路。由于此时GV2阀位反馈仍然等于2.7%,而“GV2单阀指令”受速率限制器的影响大于2.7%,阀门伺服卡送出指令控制伺服阀进行开阀门调节过程,EH油进口与油缸下部接通,由于此时插装阀仍然处于打开状态,这样EH油就通过GV2的伺服阀和插装阀直接排到有压回油管路中,结果导致EH母管油压大幅下降。

此次阀门活动试验中出现的故障现象,对机组安全造成极大影响。若备用EH油泵联锁启动故障或备用泵处于检修状态,极有可能因EH油压过低造成机组停机事故。为避免类似故障继续发生,需要对阀门活动试验逻辑进行修改,以保障机组安全。

逻辑优化方案如图4所示,对 “GV2 试验关”信号的产生条件进行修改。除了修改原有的GV2 阀位判断条件外,增加快关电磁阀的动作指令,两条件相“或”后形成最终的“GV2 试验关”信号。这样修改能确保快关电磁阀动作后,及时复位RS触发器(6)并使速率限制器(11)失效,把GV2最终单阀指令迅速降为0。这样即使活动试验中出现GV2阀门关不到3%的位置,伺服阀也能立即处于关阀门控制过程,伺服阀的进油口关闭,回油口打开,彻底避免TV/GV阀门活动试验过程中,EH油通过伺服阀直接排到有压回油管路的危险状况。其它所有GV的相关逻辑也进行了同样的修改。此次逻辑修改完成后,TV/GV阀门活动试验中快关电磁阀动作时,EH油压波动较小,不会影响机组安全运行。

3.2 阀门活动试验完成时机组负荷跳变

由GV试验逻辑分析得知,GV活动试验开始后,切换器T(12)保持试验前的“GV2单阀指令1”,试验结束后,切换器T(12)和T(15)切换为当前的“GV2单阀指令1”值,在TV/GV活动试验期间,由于汽轮机在单阀方式下全开全关单侧高调门,对锅炉侧造成一定的扰动,导致主汽压力变化。在DEH投入功率回路的情况下,试验中的阀位参考值REFERENCE可能有较大差别,从而每个高调门的单阀指令和试验前的值相比有较大变化,变化量有时可能超过3%,造成机组负荷跳变,严重时负荷跳变可达15MW以上。

针对以上现象,可以对GV活动试验逻辑进行简单优化即可实现试验前后的“GV2单阀指令”平稳切换,增加的逻辑见图1,当“GV2单阀指令”完全恢复到T(12)保持的试验前“GV2单阀指令1”后,通过脉冲块(19)产生10S的脉冲,速率限制块(20)在10S内限制“GV2单阀指令”的变化速率为0.2%/s,脉冲宽度和变化速率可调。这样通过两个功能块,就能在阀门活动试验结束时使“GV2单阀指令”基本实现无扰切换,减少试验对机组负荷的扰动。

4 结束语

通过对汽轮机主汽阀门全行程活动试验逻辑的优化改进,彻底解决了阀门试验过程中EH油压大幅下跌的安全隐患,保证了阀门活动试验过程中机组的安全稳定运行,也可为同型机组解决类似故障时提供一定的参考。此外,机组在TV/GV活动试验过程中,功控回路响应速率和GV关闭速率不匹配,造成机组负荷有较大波动,因此还需对试验逻辑进一步优化,以保证阀门活动试验安全稳定进行。

参考文献

[1]降爱琴,郝秀芳.数字电液调节与旁路控制系统[M].

作者简介:黄华煜(1972-),男,湖北,本科,工程师,广东河源电厂热控工程师。

另外从GV调节系统的原理进行分析,当快关电磁阀动作后,GV的插装阀的OPC 油通过快关电磁阀回到有压回油DP1管路中(见图3),插装阀打开,GV2(GV3)油动机的油缸下部EH油通过插装阀排往有压回油DP1管路。由于此时GV2阀位反馈仍然等于2.7%,而“GV2单阀指令”受速率限制器的影响大于2.7%,阀门伺服卡送出指令控制伺服阀进行开阀门调节过程,EH油进口与油缸下部接通,由于此时插装阀仍然处于打开状态,这样EH油就通过GV2的伺服阀和插装阀直接排到有压回油管路中,结果导致EH母管油压大幅下降。

此次阀门活动试验中出现的故障现象,对机组安全造成极大影响。若备用EH油泵联锁启动故障或备用泵处于检修状态,极有可能因EH油压过低造成机组停机事故。为避免类似故障继续发生,需要对阀门活动试验逻辑进行修改,以保障机组安全。

逻辑优化方案如图4所示,对 “GV2 试验关”信号的产生条件进行修改。除了修改原有的GV2 阀位判断条件外,增加快关电磁阀的动作指令,两条件相“或”后形成最终的“GV2 试验关”信号。这样修改能确保快关电磁阀动作后,及时复位RS触发器(6)并使速率限制器(11)失效,把GV2最终单阀指令迅速降为0。这样即使活动试验中出现GV2阀门关不到3%的位置,伺服阀也能立即处于关阀门控制过程,伺服阀的进油口关闭,回油口打开,彻底避免TV/GV阀门活动试验过程中,EH油通过伺服阀直接排到有压回油管路的危险状况。其它所有GV的相关逻辑也进行了同样的修改。此次逻辑修改完成后,TV/GV阀门活动试验中快关电磁阀动作时,EH油压波动较小,不会影响机组安全运行。

3.2 阀门活动试验完成时机组负荷跳变

由GV试验逻辑分析得知,GV活动试验开始后,切换器T(12)保持试验前的“GV2单阀指令1”,试验结束后,切换器T(12)和T(15)切换为当前的“GV2单阀指令1”值,在TV/GV活动试验期间,由于汽轮机在单阀方式下全开全关单侧高调门,对锅炉侧造成一定的扰动,导致主汽压力变化。在DEH投入功率回路的情况下,试验中的阀位参考值REFERENCE可能有较大差别,从而每个高调门的单阀指令和试验前的值相比有较大变化,变化量有时可能超过3%,造成机组负荷跳变,严重时负荷跳变可达15MW以上。

针对以上现象,可以对GV活动试验逻辑进行简单优化即可实现试验前后的“GV2单阀指令”平稳切换,增加的逻辑见图1,当“GV2单阀指令”完全恢复到T(12)保持的试验前“GV2单阀指令1”后,通过脉冲块(19)产生10S的脉冲,速率限制块(20)在10S内限制“GV2单阀指令”的变化速率为0.2%/s,脉冲宽度和变化速率可调。这样通过两个功能块,就能在阀门活动试验结束时使“GV2单阀指令”基本实现无扰切换,减少试验对机组负荷的扰动。

4 结束语

通过对汽轮机主汽阀门全行程活动试验逻辑的优化改进,彻底解决了阀门试验过程中EH油压大幅下跌的安全隐患,保证了阀门活动试验过程中机组的安全稳定运行,也可为同型机组解决类似故障时提供一定的参考。此外,机组在TV/GV活动试验过程中,功控回路响应速率和GV关闭速率不匹配,造成机组负荷有较大波动,因此还需对试验逻辑进一步优化,以保证阀门活动试验安全稳定进行。

参考文献

[1]降爱琴,郝秀芳.数字电液调节与旁路控制系统[M].

作者简介:黄华煜(1972-),男,湖北,本科,工程师,广东河源电厂热控工程师。