李建军

摘 要:脱硫浆液中毒失效是在石灰石-石膏法烟气脱硫运行时常发生的现象,主要突出表现为脱硫效率急剧降低、石膏脱水困难,文章对于脱硫浆液中毒失效的原因以及处理措施进行了分析。

关键词:脱硫浆液中毒;失效;原因;处理

前言

某电厂烟气脱硫从2008年12月运行以来,曾经发生过数次浆液中毒的现象,总结归纳大致分为3类。1类为因机组开机锅炉燃油点火(取消旁路烟道的机组)或因煤质差需喷油助燃和稳燃,致使浆液含油中毒;2类为除尘效果特差,吸收塔浆液因烟气携带大量飞灰,密度大增而中毒;3类为因脱硫系统长期运行,没有排浆,或脱硫废水被本系统循环利用,造成脱硫塔浆液电解质(盐类)富集而中毒。第1、2类脱硫浆液中毒一般只表现为效率下降,脱膏很少受影响。第3类浆液中毒在影响脱硫效率的同时,还伴有脱膏困难的现象。浆液中毒一般易发生在气温高的夏季,或烟气温度高的机组脱硫系统。现就脱硫浆液中毒失效原因分类进行分析和介绍处理方法。

1 脱硫浆液中毒失效原因分析

烟气在脱硫吸收塔(反应器)中进行简单的物理、复杂的化学变化过程。而这些变化许多是可逆的,存在着动态平衡,随着外界条件的改变,既有平衡被打破,并建立新的平衡。脱硫主要存在以下控制步骤:①SO2扩散和穿过液体表面气膜的阻力;②SO2的溶解作用;③SO2水合后生成H2SO3、H+和HSO3-;④HSO3-离解生成SO32-;⑤H2SO3及离子的扩散和离子通过液滴表面的液膜而进入其内部;⑥CaSO3的溶解和离解;⑦Ca2+与SO32-起反应生成CaSO3沉淀;⑧CaSO3的氧化生成CaSO4,并水合成CaSO4.2H2O晶体。脱硫的目的是要将烟气中的SO2转化为CaSO4.2H2O,而实现脱除烟气中SO2。

1.1 脱硫浆液含油失效原因

因含油,使浆液经喷嘴的液滴部分被油膜包裹,油膜阻隔了SO2向液体的扩散溶解不能进入水中而逃逸,影响脱硫的第一个步骤,降低了脱硫效率。

1.2 除尘效果特差,浆液密度高失效的原因

这种失效主要有2个因素使脱硫效率降低。一是除尘效果特差,浆液密度高,造成浆液经喷嘴雾化时,液滴粒度直径增大,浆液雾化比表面积减少,烟气与浆液接触面积减少,SO2被吸收量随之减少,脱硫效率降低;二是浆液密度持续升高,势必增大脱膏频次,浆液中没有溶解的CaCO3伴随脱除,造成供浆不足,脱硫效率下降。

1.3 浆液电解质(盐类)富集中毒原因

溶液的溶质分子(离子),必须经碰撞接近才能发生反应。液体中的每个分子(离子)实际都被溶剂(水)所包围,就好像关在周围分子的笼子之中。笼中分子(离子)不能像气体分子那样自由进行平动,只能不停地在笼中振动,不断地与周围分子进行碰撞。如果某一次碰撞积累了足够的能量,于是这个分子(离子)就要冲破笼子扩散到别处去。但它立刻又陷入另一个笼子中,而重新开始在笼中的振动。这种效应叫做笼罩效应。同时受电荷的影响,阳离子被阴离子包围,阴离子周围被阳离子包围,这种现象称之为“离子氛”。

溶液中的两个分子(离子)扩散到一个笼子中相互接触,则称为遭遇。两个粒子只有遭遇了,突破离子氛才能反应。扩散与反应为两个串联的步骤。若反应活化能小,反应速度很快,扩散速度跟不上,则为扩散控制;反之,若反应活化能大,反应速度慢,则为反应控制或活化控制。脱硫吸收塔中的反应为多相反应,反应主要受扩散影响,为扩散控制。

随着液体中盐分(电导率)增加,离子强度增加,液体粘度增大,离子的笼罩和离子氛更加牢固,相互之间的反应变得困难。在脱硫塔存在SO32-、Ca2+的沉淀平衡反应。

SO32-+Ca2+=CaSO3↓

这样的反应属于Aa+Bb?葑AB类型反应其反应速度:-■=kCaCb,影响反应速度不仅有反应物的浓度,也包括反应系数k。反应系数k值与液体的离子强度I存在如下关系

1gk=?坠+2ab?兹■

?坠、?兹均为常数,I为总离子强度。由上式可知,当a、b正、负异号时,lgk随I的增大反而减小,k值亦变小,也就是说反应速度减小,反应程度减小。这样SO32-浓度势必增加。SO32-浓度增加,抑制了亚硫酸(H2SO3)的两级电离。

H2SO3=H++HSO3-

HSO3-=H++SO32-

SO32-浓度增加无疑使上面两个化学平衡向左边移动(化学平衡定律:对于可逆反应,若某一成分或条件发生变化,化学平衡自动朝着削减这一趋势方向进行。这样H2SO3浓度将增加。

同理由于H2SO3浓度增加使SO2溶于水的可逆反应

SO2+H2O=H2SO3朝着左边移动,从而降低脱硫效率。

同时脱硫浆液盐类富集,产生盐效应(某些难容电解质物质在加入强电解质的情况下,比在纯水中的溶解度大,并且随着强电解质越多,溶解度越大。这种现象叫做盐效应。)。由于盐效应,亚硫酸钙、硫酸钙溶解度增大,使得SO32-、SO42-浓度增大,拟制了浆液对烟气SO2的吸收,不仅影响脱硫效率,同时使浆液粘度增大,造成石膏脱水困难。

对该电厂脱硫浆液进行跟踪检测分析。将采取中毒浆液进行过滤,取其滤液进行了电导率测量,滤液电导率达到10.2s/cm。而脱硫系统正常运行(脱硫效率高于90%)时,浆液滤液电导率普遍在7.5s/cm以下(电导率在7.5s/cm以上时,脱硫效率很难维持92%的脱硫效率)。

2 脱硫浆液中毒失效的处理

目前由于电厂基本没有脱硫废水处理装置,所以缺乏既环保又行之有效的应对措施,对于1、3类浆液中毒现象,我们采取的措施是抛弃法,通过不断排浆,补充并补充新鲜水和浆液来降低浆液油含量或盐含量(降低液体电导率),直到脱硫效率、脱膏恢复正常。但必须指出的是,对于3类中毒现象,有时出现pH值降低,运行人员常常加大供浆量,但仍然不能提高脱硫效率,我们要停止供浆,等到浆液下降到适当位置时,再行供浆。至于2类中毒,最有效的方法是对除尘器检修,降低原烟气烟尘含量,否则无法根本消除中毒现象。

3 结束语

总之,要克服避免浆液中毒发生,必须加强脱硫浆液日常监测,保证脱硫工艺水质量,加大正常脱水系统运行时废水的排放量,减少浆液中盐类富集;保证石灰石品质;除尘器正常有效运行,减少烟尘进入吸收塔。