王 云 刘宏勋 梁君宁

(河北丰维机械制造有限公司,河北 邢台 054500)

电梯部件杠杆,起转动连接作用,承受扭转载荷。材料是中碳钢ZG270-500,有一定的韧性及塑性,强度和硬度较高,切削性良好。在工作中,一件杠杆突然断裂。现场检查断裂部位表面发亮,烧蚀严重,断裂面有气孔,缩松等缺陷。如图1所示。

图1 现场照片

1 断口处分析

针对断裂件采用定量金相分析,通过金相显微对比分析组织的测量和确定化学成分、组织和性能间的定量关系。断裂件金相组织如图2所示,正常件金相组织如图3。对比两组照片看出,A组和B组金相组织均匀,白色的铁素体和黑色的珠光体,珠光体呈网状分布。分析得出,断裂件内部晶体排列均匀,其内部硬度较高,与正常件区别不大。

图2 断裂件金相组织分析

图3 正常件金相组织分析

2 断裂原因分析

断裂位置处理直臂弯处,仔细观察断裂处:断口裂纹切口表面较平滑,可以认为材料因发热后发生塑性变形,断件继续受到的外力超过极限,发生断裂。

对断裂件进行机械性能试验,机械性能指标均符合材料要求。结果如表1所示。

表1 机械性能

利用有限元,按照杠杆工作状态下约束及受力情况,施加负载,对杠杆结构进行静力分析。经分析,杠杆在断裂部位应力较大,但是应力值55.09 MPa,远未达到材料的抗拉强度。杠杆的结构安全系数较高,如图4。

图4 静应力分析

通过前面的材料和试验结论可知:(1)所用的材料断裂面有气孔、缩松等缺陷;(2)断裂处金相组织与正常件没有区别,说明断裂件化学成分符合材料要求;(3)有限元受力分析,结果说明杠杆结构合理。

3 原因分析结论

杠杆化学成分合格,铸造工艺导致气孔、缩孔等缺陷;其断裂的原因是由于铸件内部存在气孔和缩松缺陷,减少了工件有效承载面积和造成应力集中,降低了杠杆机械性能。导致工作伴随着外部载荷和扭转冲击,发生断裂。

4 改进措施

4.1 从铸造角度改进铸造工艺

控制型砂湿透气性和湿型表面硬度。控制湿透气性在100-50限制范围内,型砂透气性低,铸型排气能力差,就会形成气孔、浇不足等缺陷。铸型透气性过高,又可能造成铸件表面粗糙和发生粘砂缺陷。根据具体情况控制湿型的表面硬度,湿透气性高时,表面硬度也要偏高些,反之应偏低些。

提高浇注温度,降低铁液粘度使气泡从铁液中排走,防止侵入气孔,浇注温度1540~1550℃。

4.2 从热处理工艺方面,提高热处理质量

铸钢件退火的目的是提高可以细化晶粒,改善组织和性能.可以消除内应力,稳定工件尺寸,防止变形。将工件加温到890~900℃保温1.5 小时,空冷。

5 试验验证

进行上面方案的改进后,我们进行了模拟浇注,优化对比实现。从实验结果可以看出,改进方案合理。

6 结论

文中通过断裂原因分析,找出了铸造缺陷引起性能降低导致断裂的原因。并提出改进铸造工艺,提高热处理质量等措施,通过模拟浇注,实验验证,得到了优化改进的方案。